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改進隔倉板結構提高磨機產量

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改進隔倉板結構提高磨機產量

發布日期:2020-08-01 作者:陳軍,徐懷洲(zhou) 點擊:

江蘇淮安某水泥公司中3.8mxl3m圈(quan)流(liu)水泥粉(fen)磨(mo)(mo) 生產線,主要(yao)生產P-C32.5和(he)(he)P-C42.5水泥。設計產 量>80t/h (P-C42.5 水泥),80p,m 篩余<1.5%,比表面積>350m2/kgo投入生產后,磨(mo)(mo)機產量較(jiao)低(di),經(jing)常出現 一倉飽磨(mo)(mo)和(he)(he)隔倉板易堵(du)塞問題(ti)。經(jing)過分析認為主要(yao)原 因是隔倉板過料能力(li)不(bu)夠引(yin)起,決定改(gai)進隔倉板,提(ti) 高其(qi)過料能力(li),加大循(xun)環負荷率(lv),從而提(ti)高磨(mo)(mo)機的(de)粉(fen) 磨(mo)(mo)能力(li)。改(gai)造后取得(de)了(le)較(jiao)好的(de)效果。

1粉(fen)磨系統工藝流程

物料經計量配料后由皮帶機輸送入磨,出磨物料 和礦渣粉一同進入磨尾斗式提升機提升進入K型選 粉機分選,分選后的粗粉再回磨粉磨。磨機通風用除 塵器收集下來的細粉也進入斗式提升機入選粉機。選 粉機旁路風用除塵器收集下來的細粉和選粉機細粉 一同進入成品提升機入成品庫。

2存在問(wen)題(ti)

磨(mo)機裝載量(liang)滿負荷運行后(hou),生(sheng)產(chan)P-C42.5水泥(ni) 時,成品細度(du)(du)45pm篩余為6% -8% ,80俱(ju)1篩余為 0.6%~0.8%,水泥(ni)3d抗壓強(qiang)度(du)(du)〉25MPa,28d抗壓強(qiang)度(du)(du) >48MPao雖然摻(chan)入礦(kuang)渣粉后(hou)水泥(ni)強(qiang)度(du)(du)較(jiao)好,但產(chan)量(liang)僅 為80~82t/h(不(bu)含摻(chan)入礦(kuang)渣粉),低于(yu)同類型的江蘇如 東萬(wan)豪(hao)水泥(ni)公司水泥(ni)粉磨(mo)系統(tong)如東萬(wan)豪(hao)公司的 中(zhong)3.8m磨(mo)產(chan)量(liang)在(zai)100t/h以上(shang),其工藝(yi)和配(pei)置基本相 同,僅磨(mo)機生(sheng)產(chan)廠家不(bu)同,磨(mo)內隔(ge)倉板結構不(bu)同。

一倉飽磨時表現為磨頭返料,磨尾不出料,磨尾 除塵器風機電流大幅降低,電流從正常運行170A左 右降為130A左右。正常運行時,選粉機主軸電流僅 為60A左右,循環負荷率為30%左右。為了加大循環 負荷率,將磨尾除塵器風機運行頻率由40Hz增加到 48Hz。風機電流由170A上升到185A,產量略有增加, 達83~85t/ho急停磨后進磨內檢查,發現一倉球料比 較小,球露出料面僅5~10mm, 一倉隔倉板前物料 80pm篩余為44.8%。二倉內存料量很少,雙層隔倉板 中二倉面篦板篦縫堵塞較嚴重,隔倉板后料80|jLm篩 余為30.2%,出料篦板處料80|JLm篩余為7.8%。隔倉 板前后物料篩余相差14.6%,明顯為隔倉板過料能力不足。

3原因(yin)分析

據介紹,隔(ge)(ge)倉板(ban)過(guo)料(liao)能(neng)力主(zhu)要與物料(liao)流速 及篦(bi)板(ban)或篩板(ban)通(tong)孔面(mian)(mian)積有(you)關系,隔(ge)(ge)倉板(ban)一倉面(mian)(mian)篦(bi)孔寬 度為10mm,經測量計算通(tong)孔率(lv)約10%,按經驗通(tong)孔 率(lv)大小(xiao)基本合(he)適。但隔(ge)(ge)倉板(ban)篩板(ban)實心部(bu)分(fen)面(mian)(mian)積較(jiao)多, 導致(zhi)通(tong)孔率(lv)較(jiao)小(xiao)。另外(wai)隔(ge)(ge)倉板(ban)架結(jie)構不(bu)合(he)理,過(guo)料(liao)空 間過(guo)小(xiao),也影(ying)響篩板(ban)的有(you)效(xiao)通(tong)孔率(lv)。

4改進措施

4.1隔倉板篩板篩孔的改進

調整(zheng)篩孔結構(gou)尺寸(cun),加大其(qi)過料能力。改進前后 的篩孔結構(gou)及尺寸(cun)對比見圖1。

改進前后篩孔結構及尺寸.png

1改進前后(hou)篩孔結構及尺寸

4.2隔倉板(ban)篦板(ban)的改進(jin)

針對二倉部(bu)分中(zhong)12mm小段磨損后(hou)同(tong)粗粉(fen)一起(qi) 返回一倉,易堵塞篦(bi)(bi)(bi)板(ban)(ban)篦(bi)(bi)(bi)縫的(de)(de)情(qing)況,將(jiang)隔倉板(ban)(ban)中(zhong)的(de)(de)篦(bi)(bi)(bi) 板(ban)(ban)一倉面篦(bi)(bi)(bi)縫寬度改(gai)為12mm,使其(qi)通(tong)孔率達12%左 右,并將(jiang)原二倉面篦(bi)(bi)(bi)板(ban)(ban)篦(bi)(bi)(bi)孔排(pai)列(lie)方式(shi)由(you)同(tong)心圓改(gai)為放 射狀排(pai)列(lie),同(tong)時將(jiang)篦(bi)(bi)(bi)縫寬度由(you)10mm改(gai)為6mmo 4.3隔倉板(ban)(ban)架的(de)(de)改(gai)進(jin)

篩板調(diao)整后,磨機臺時(shi)產量上升到(dao)86~88t/h,但 循環負荷率仍偏低(di),只有45%左右。經分析,磨機過料 能力還是(shi)偏低(di)。

為(wei)此,我們決定改(gai)進(jin)KHM隔倉(cang)(cang)板(ban)結(jie)構(gou),將隔倉(cang)(cang)板(ban) 板(ban)架寬度由(you)150mm改(gai)為(wei)100mm,同時取消了原有的(de)中間筋板(ban),使篩板(ban)的(de)有效通孔率上升到(dao)14%改(gai)進(jin)前后的(de)隔倉(cang)(cang)板(ban)架結(jie)構(gou)見圖2。

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